为积极响应公司降本增效、扭亏减亏的号召,金泰氯碱烧碱分厂立足生产实际,以技术创新为驱动,以精细管理为抓手,全面开展节能降耗专项行动。自今年实施系列举措以来,累计节约一次水2700余吨、纯水200余吨、浓硫酸120余吨,在公司降本增效、扭亏减亏工作中迈出坚实步伐。
电解树脂塔再生酸碱废水常年进入白水池,造成白水池始终保持高液位,给安全生产带来较大压力。而盐水碳酸钠精制剂平均每天配置6次,每次需要使用15m³一次水,日均消耗一次水90m³。若能利用树脂塔再生废水配置盐水碳酸钠精制剂,既可以节约一次水的使用量又能消耗部分废水。分厂技术人员通过对比再生废水及一次水水质数据,发现再生废水中离子含量优于一次水,完全具备直接回用条件。烧碱分厂积极完成工艺变更等手续,同时对现场管线进行改造,成功将电解再生废水精准输送至碳酸钠配制系统,既缓解了白水池的压力,又实现了日均节水90吨,年节约一次水3万余吨的目标。同时,利用饱和湿氯气含水量与系统温度的密切关系,优化控制、缩小氯气系统温度控制范围,将氯气冷却器出口温度控制范围缩小至12.0-13.0℃,一二线满负荷生产时氯气冷却器出口氯气含水量每日可减少87.84kg,降低3.8%;科学精准计算不同负荷下系统浓硫酸理论加入最低量,通过比对计量泵刻度、浓硫酸流量计、浓硫酸储槽液位下降情况、氯含水在线分析仪及稀硫酸浓度,实时调节系统浓硫酸加入量,日节约浓硫酸0.24吨,年可节约浓硫酸80余吨,节约成本50余万元。
此外,烧碱分厂结合生产实际建立了“分厂—运行大班—生产岗位”三级能耗考核体系,将主要产品产量、原辅材料单耗指标纳入月度班组排名评比,作为岗位价值考核依据,激发全员节能意识;全面强化能源计量管理工作,关注分厂公用工程消耗,根据工艺条件及时调节公用工程用量,避免能源浪费;充分利用好峰谷电价,在夜班进行大型机组空载工作,每月大型机组空载需耗电1200KWh,年可节约电费0.52万元;对生产区各楼层照明开关进行分离,根据实际需要进行开关照明,避免不必要的能源浪费。
下一步,金泰氯碱烧碱分厂将继续秉持绿色发展理念,持续加大节能降耗工作力度,以更高的标准、更严的要求,全力推进节能降耗工作,为企业打赢扭亏攻坚战、实现高质量发展提供坚实保障!